2012年初,为了进一步的降低电教产品的故障率,以适应目前电教产品用户越来越偏僻,售后费用越来越高昂的情况,并满足广大客户的质量要求,我们下定决心改进产品,降低产品故障率。

        佛山新羽工厂,在营销总部北京音视美的策划和配合下,制订了一次全所未有的技术革新和产品升级方案,方案结合了佛山新羽前十年返修故障汇总表,总结了出故障的现象,通过分析及极限试验,首先选择了优良配件厂商,淘汰了一些不稳定,质量不合要求的配套工厂,然后在强弱电分离方面也做了很大的改革,一方面是强弱电路分别屏蔽,防止强电干扰弱电电路,另一方面是结构重新设计,强电采用单独模块,确保了彻底的强弱电隔离,采用宽电压的开关电源,适应了更多复杂的环境。另外强化了电路设计工艺及加工工艺,在布局上,也取得了很大进步,电路横纵布局,非平行布局,削弱电路产生内部磁场,降低电磁波辐射。在处理虚焊问题上增加震动测试环节,模拟复杂的运输环境,防止运输过程因虚焊出故障,做到早发现,早解决,避免了在工地上安装后才出问题;加强结构精度,模具精度要求,减少与电路板之间的内应力,降低长时间因内应力或者环境温度造成电路伤害。诸多因素都在我们这个解决方案里得以体现并贯彻实施,其他细节不一一列举。功夫不负有心人,有心事竞成,在我们MCCS产品上得以充分体现,下面列举出了部分型号的出货及返修数量,数据真实可靠,无一虚数,返修包含了外观缺陷和客户退回的无故障机。

        M2500,出货 442台,返修 3台;
        M2100,出货 672台 ,返修11台;
        M1000,出货 9320台,返修 97台;
        M2000,出货 6809台,返修 67台;
        M2600,出货 1515台,返修 26台;

        2013年已经到了,我们更加坚定信心,在电教中控上能取得更加瞩目的成绩,也有心努力成为在中国大地上,电教王牌的称号,MCCS,我们一定行的。

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